Подскажите пожалуйста важны ли фазировки первичной и вторичных обмоток?
Не только важны, но и необходимы. всё обмотки и части обмоток должны быть правильно сфазированы.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Какие температуры нормальные для деталей без активного охлаждения ? Трансформатор больше 100 гр (выше 100 не показывает прибор ) входной диодный моск 90 гр ключевой транзистор 80 гр выходной диод 80 гр Входная индуктивность перед диодным мостом 90гр (почему так много ? ) Замерялось пирометром. Ток 5А напряжение 14.5В
температура 12 гр (балкон) фото формы тока пока нет позже сделаю, но когда смотрел был режим разрывных токов как и должно быть Монтаж https://ibb.co/jMQm888 https://ibb.co/QYwY29J Изоляция трансформатора пленка для духовки, сверху скотч. После 2 часов работы ничего не дымилось/потемнело/подгорело.
Зарегистрирован: Пн май 04, 2020 20:57:38 Сообщений: 7
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Это моя первая попытка сборки ИИП, так что в процессе разбираюсь и учусь. Схема была взята с просторов интернета, изменена под имеющиеся компоненты. Плата разводилась под имеющийся корпус, т.к. размеры ограничены корпусом, разводил двухстороннюю плату с использованием SMD компонентов. Блок будет использоваться в паяльной станции, рассчитывался на 24В, 3А. Прошу Вашей помощи в проверке результатов. Какие ошибки в разводке платы или в расчёте трансформатора? Или замечания? Может от каких-то элементов можно отказаться? Заранее спасибо!
Слаботочные и чувствительные цепи оптопары слишком близко к цепям стока с импульсами в сотни вольт + идут дороги параллельно, обычно их размещают в противоположной от ключа стороне, даже китайцы так делают. Дорожка к затвору ключа идет очень близко от цепи +300В.
Вам просто подсказали плохие места, которых желательно избегать....а дальше - ваше дело, можете рассчитывать на свою маску... Надо учитывать и чужой опыт и здравый смысл....
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Это моя первая попытка сборки ИИП, так что в процессе разбираюсь и учусь. Схема была взята с просторов интернета, изменена под имеющиеся компоненты. Плата разводилась под имеющийся корпус, т.к. размеры ограничены корпусом, разводил двухстороннюю плату с использованием SMD компонентов. Блок будет использоваться в паяльной станции, рассчитывался на 24В, 3А. Прошу Вашей помощи в проверке результатов. Какие ошибки в разводке платы или в расчёте трансформатора? Или замечания? Может от каких-то элементов можно отказаться? Заранее спасибо!
Переразвел плату, с учетом ошибок. Какие будут замечания?
Есть интерес сделать обратноход на данной микросхеме (UC384x), но на входное напряжение 220 - 380 VDC. Мощность требуется небольшая, около 20 Вт на выходе. На сколько я понимаю основное внимание требуется уделить выбору более высоковольтного ключа, примерно на 1000 - 1200 В си, входных конденсаторов выпрямителя на 450 В, и усиленной изоляции между обмотками ? Если кто выполнял похожую задачу - просьба поделиться опытом. Спасибо.
Зарегистрирован: Вс сен 06, 2020 16:06:10 Сообщений: 156
Рейтинг сообщения:0
Как раз случайно подвернулся https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1327-D.PDF - он правда о том как сделать аж от 90 до 600V AC аж и возможно для вас несколько перебор. Однако некоторые идеи оттуда могут пригодиться.
На счет конденсатора - протупил, там ведь все 540 В будет. Спасибо, почитаю предоставленную инфу.
Добавлено after 14 minutes 51 second: Не совсем ясно назначение стабилитрона D5, неужели нельзя было опорное 5В брать с 8 вывода микросхемы ? Или это какой то хитрый трюк для компенсации нестабильности напряжения Vaux ? Или не заморачиваться и делать тупо как на схеме ?)))
Зарегистрирован: Вс сен 06, 2020 16:06:10 Сообщений: 156
Рейтинг сообщения:0
В AN1327 дело в том что он очень широкодиапазонный. Там проблема: 90V толкает ток в катушку менее охотно чем 600. Если параметры фиксированные, на 90 вольтах все-равно должно успевать заталкиваться сколько надо для отдачи потребной мощности, при вон той частоте и максимальном выбранном duty. Это максимальный по ширине импульс (при этом D около 50% как правило). Это лимитирует максимальную индуктивность первички - в слишком индуктивную не успеет набраться нужный ток при минимальном напряжении.
При высоком напряжении на входе желаемый ток первички достигается намного быстрее. Импульс становится в разы короче (там нарисовано). Все приходит к тому что на высоком напряжении при обычном подходе 384x пытается сделать столь короткий импульс, что это становится сравнимо с временами открытия/закрытия FET. Это ведет к дурацкому режиму работы когда полевик закрывается и открывается сравнимо с временем которое он вообще должен быть открыт. И это хреново с точки зрения эффективности и надежности. Они по этому поводу придумали менять частоту переключения по мере роста напряжения. И сделали VCO этим фокусом с стабилитроном. Так что импульс тока не становится короче энного. Вместо этого по мере надобности частота повторения таких импульсов снижается. Получается более-менее фиксированная порция энергии, которая по мере избытка энергии на вторичной стороне закидывается все реже. Вольтаж на выходе в результате все-равно под контролем, хоть теперь и по другой причине.
Если настолько широкий диапазон не надо, можно попробовать индуктивность первички увеличить - но такое не сможет работать при низком напряжении. Если это не проблема - то и борьба с короткими импульсами не обязательна. И тем не менее, см. еще на гирлянду резисторов и последовательные конденсаторы. Что-то такое (и расчеты этого) вероятно могут прикодиться.
И да, если у вас 380 VDC (постоянка) то 540V не будет. А если имелась в виду переменка 380V, то ее действующее значение, конечно, надо на корень двух домножить. Если с 380VDC 1 конденсатор на 450 вольт еще может прокатить, то 380V AC просятся сделать как в той схеме, два последовательно. Электролиты >450V редкость и стоят как самолет.
Связь есть, но косвенная. при большом входном напряжении ОС старается уменьшить длительность прямого хода уменьшая напряжение на 1 выводе. Но скорее это сделано не для увеличения диапазона входного напряжения, а просто для улучшения работы при малой нагрузке или на ХХ. При работе на малую нагрузку будет уменьшаться частота, повышая КПД схемы и уменьшая нагрев ключа.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
нет там никакой связи со входным напряжением. как я уже сказал, обратная связь управляет частотой через оптрон.
У них написано "The modifications make the control method one of variable on−time, and variable frequency.". То-есть это некий гибрид между обычным current mode и чем-то типа PFM, чтоли. Некая связь между входным напряжением и частотой по идее все же будет, хоть и не прямо.
Почему я так думаю? Как я понимаю идею, там есть некое минимальное время открытия полевика, ниже которого current-mode управлению уйти не дают в принципе. Значит по мере роста напряжения с первичной стороны в катушку при этой ситуации будет влезать больше тока - ведь время сильнее уже не сужают! Значит при прочих равных L*I^2 растет и за цикл больше энергии перекидывается. VCO при прочих равных должен будит снизить частоту циклов чтобы это компенсировать. Откуда появляется зависимость частоты в том числе и от входного напряжения. Как-то так, чтоли?
А для Телекота: там в AN прямо написано, что все это затеяно для именно широкого диапазона, для борьбы с попыткой 384x делать слишком короткий импульс на верхней границе диапазона. При обычном токовом управлении если посчитано с минимумом на 90, на 600 импульс будет очень короткий. Полевик еще толком открыть не успели а уже закрывать пора. И будет он в линейном режиме жариться в результате. Если низкое входное не нужно, по идее можно просто индуктивность первички увеличить и избавиться от этой проблемы, при прочих равных импульсы будут шире. Но тогда оно на низком напряжении нужную мощность не сможет отдавать - нужный ток за цикл вообще не влезет, L*I^2*f элементарно не хватит для заявленной мощности.
iddqd, вы абсолютно правы про переход в частотный режим но причина чуть иная микруха 3842-3845 физически не может сделать ПХ менше определеной величины поэтому схема при высоком входном и режиме ХХ или малой нагрузки дает завышени выхода и в резултате переходит в стаартстопный режим когда частота пачек от долей до единиц герц -такой режим обычно неприемлем многим нагрузкам....да и сам ключик не восторге при работие на грани времени закрывания снижени частоты позволят сохранить приемлемую управляемость ключем во всем диапазоне входных напряжени и мощности... другой путь-боле рационалный применени контролера питания умеющеего реализовать такое самому тоесть сочетаюшего в себе ШИМ+ЧИМ моде их сейчас предостаточно в тч и сключом внутри... и нужды применять устаревший хлам там нет нет и нужды изврашаться если таки ужен применнгили эти чипы -просто надо подгрузить выход ОХБП на них баластом так что он не заходил никогнда в пограничный и стартстопный режим-дешва хот и неэкономно
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения